(来源:中国水运网)
转自:中国水运网
岁末冲刺,干劲十足。在山东港口烟台港龙口港公司,码头上机械引擎轰鸣不断,作业车辆往来穿梭,在这片繁忙景象中,公司流动机械作业量首次突破1亿吨大关,同比增长10%,与此同时,千吨作业油耗同比下降4.12%。这“一升一降”的鲜明反差,是公司“向管理要效益”的生动实践,更是职工队伍以实干破局、以创新赋能的有力见证,为全年生产交出亮眼答卷。
“现场负责人”制度 5分钟响应,设备“零闲置”
统筹协调、精益管理,是提升设备利用率、保障生产高效运行的“金钥匙”。为精准破解制约作业效率与成本控制的难题,公司流机队在每个相对独立的作业现场,明确指定一名“总指挥官”,他们紧盯“人、机、货”动态,根据作业实际下达调度指令,对现场机械调配不合理等异常情况及时反馈调整,监督机械设备运行状态,杜绝部分设备持续承压、作业闲置浪费等问题,推动机械利用率和整体作业效率提升。
这一机制的落地,使公司流动机械作业异常响应速度压缩到5分钟内,设备利用率和人员有效作业时间双双走高,曾经“人等设备”“设备等人”的调度窘境彻底成为“过去式”。
人员“一专多能” 一年省下30万
面对日益增长的生产任务,公司摒弃增员的传统模式,全面挖掘内部员工潜力,通过系统性培训和实操认证,推动员工练出“一人多岗、灵活互补”的硬本领,努力锻造一支“一专多能”复合型司机队伍。
每逢作业高峰,候工的铲车司机可立即“切换”至挖掘机司机模式,全年跨岗支援多达150人次,用工压力得到精准化解。在此基础上,流机队不断优化班制安排,使人员调度与作业任务精准匹配,全年累计节约人工成本近30万元,真正实现“人尽其才、时尽其效”。
管理“滴水成涓” 千吨油耗创历史新低
节油降耗,同样是贯穿全年的“必修课”。流机队从技术优化、规范操作、设备保养三方面协同发力,根据不同工况调整设备运行参数,让每台设备处于最佳作业状态;推广节能驾驶技巧,把节油意识融入每个操作细节;落实预防性维护,从源头减少能耗损耗。同时,充分利用智能化调度系统与能耗监测平台,通过大数据精准揪出效率“堵点”,实时跟踪油耗数据,推动油效管理向精细化深度迈进,流动机械千吨作业油耗达到历史最低水平。
操作量突破1亿吨,吹响了新一轮奋斗攻坚的“集结号”。后续,龙口港公司将持续打好精益管理“组合拳”,持续强化设备维保力度,细化作业流程标准,确保每台设备都保持最佳状态,推动每个环节跑出效率“加速度”,以硬核的举措、扎实的作风提升管理效能,为港口高质量发展注入强劲的生产动能。